立秋过后,高温依然肆虐,三十几度的天气时刻彰显着“秋老虎”的威力,就在这烈日悬空的夏日清晨,一场为时16小时的设备检修在烧结厂准时擂响了战鼓。
一大早,烧结厂配料车间检修区域就人声鼎沸,按照检修计划,原3#皮带改向滚筒更换是配料车间第一项需要完成的检修任务,因为此项工作费时费力,参与检修的人员比计划时间提前了半个小时赶到了检修现场,现场商讨更换方案、合理安排人员、准备工器具等。
设备停下后,提前就位的维保人员和配料丙班的成员即刻进入角色,手钳、倒链、气割轮番上场,在检修现场发出“叮铃哐当”的声响,没一会功夫,滚轮就被拆卸下来。完成了第一步,整个作业就进入了最困难的环节—起吊作业。
班长刘人萍穿戴好安全带,顺着梯子爬上了皮带通廊的顶棚,熟练地打开顶棚上的一片彩钢瓦,准备起吊作业。这个位置吊车操作是最便利的,但吊车司机的视线是完全受阻的,整个起吊作业完全靠各方位人员手势和对讲机进行信息传递,顶棚的刘人萍负责观察吊钩的位置,下方一名人员与吊车司机保持视线内距离,顶棚与下方人员仿佛吊车司机的两只眼睛,为吊车司机精准起吊通力合作,三人相互合作,准确传达每一条信息,吊钩精准的从起吊窗口落下,在皮带机尾处完成了新旧滚筒的位置互换。
滚筒到位后,就是安装和调试了,时间过去了两个小时,白花花的太阳光通过窗户照进皮带通廊,使通廊内温度迅速飙升。参与检修的人员个个都已汗流浃背,湿透的衣服贴在背上,印出一道一道的白色“勋章”,但没有一个人停下手上的活。几名员工手持倒链将重达一吨的滚筒往安装位置挪动,班长也从顶棚下来迅速参与其中,用事先准备好的钢管垫在滚筒下边,他说这样既省力又可以保护表面的胶皮。在众人响亮的号子声中,滚筒一点一点朝着目标位置移动。
“好!到位!”随着班长的一声大吼,新滚筒安装成功。“小刘,把你那边的安装位置以北边的滚筒为参照物用尺子再测量一下,看看两边的数据是否一样。”班长一边擦着脸上的汗,一边吆喝道。“这不是原装孔位吗,该不需要测量了吧!”员工小刘嘴里嘟囔着,还是拿着尺子上前进行了测量。测量显示两边差距2.6cm,班长听到这个结果说:“2.6cm的错差在生产中对设备的伤害是非常大的,它会导致皮带运行中跑偏,造成漏料和划伤皮带的可能,进而缩短皮带使用寿命。”小刘在旁边仔细听着,不住地点头。
调试结束后,两边安装位置完全一致,开始上螺丝紧固,清理作业现场,临走时,心细的班长还把安全角铁向前移动了2.6cm,他说这样以后就不会再出现偏差了。
检修是对团队协作能力的考验,是岗位专业素养的体现,是细节决定成败的一次印证,更是无数钢铁人将责任扛在肩,躬身笃行的实战“舞台”,这一群奋斗在检修现场的钢铁“战士”,在高温下尽“燃”钢铁男儿本色之美。